
旋转挤压过滤机改造技术方案
一、设备现状分析
现有旋转挤压过滤机存在处理效率低(平均处理量≤3t/h)、滤饼含水率高(≥40%)、能耗偏大(主电机功率55kW)等问题。设备主体采用铸铁结构,转鼓表面存在腐蚀现象,挤压压力波动范围达±15%,影响连续生产稳定性。
二、技术改造方案
1. 结构优化
更换高强度不锈钢转鼓(316L材质),过滤面积由12m²增至16m²。增设预脱水区,采用渐进式螺旋挤压结构,压力梯度由0.2MPa提升至0.6MPa,处理能力提升至5t/h。
2. 驱动系统升级
配置变频矢量控制电机(功率优化至45kW),配合行星减速机实现0.5-3r/min无级调速,能耗降低18%。增加扭矩实时监测系统,实现过载自动保护。
3. 过滤介质改良
采用复合型滤布(PTFE涂层+聚酯基材),孔隙率由50μm优化至30μm,使用寿命延长至2000小时。配套自动纠偏装置,偏移量控制精度±2mm。
4. 控制系统改造
集成PLC+HMI控制系统,增设压力、流量、浊度在线检测模块。开发模糊PID算法,挤压压力波动控制在±5%以内,实现含水率≤32%的稳定输出。
三、改造效益评估
改造后设备运行效率提升40%,吨处理能耗下降0.8kWh,年维护成本降低6万元。自动化程度提高后,操作人员减少50%,废水回用率可达85%,投资回收期约18个月。设备稳定性达到MTBF≥4000小时,满足连续生产需求。









